-
Уважаемый Максим!
Ну вообще-то у нас не задвижка, а МИМ и его время полного хода действительно меньше 5 сек, но например, у регулятора ТРМ 101 эффекта "падения" выхода при переходе на "автомат" не наблюдается при той же 1 сек опроса, и что теперь делать то? Если оставляем ПИД настройки "автонастроечные" то раскачка, если загрубляем ПИДы, то после перехода на автомат регулятор постоит, постоит и вниз, хотя глубина падения и время возврата зависят от степени "загрубления" ПИД.
Нельзя ли каким то образом убрать эти 5 сек из настроек задвижки?
У нас в монтаже ещё печи- это двенадцать ТРМов чё делать то. Помогите!!:(
С уважением
мастер
-
Если нельзя выложить график - выложите хотя бы к-ты регулятора после АНР (я так понимаю, что .txt файл содержит свои к-ты пид?). Если возможно попробуйте включить ramp.
чё делать то. Помогите!!
Мы бы с удовольствием, но симптомов мало, ничего не могу сказать пока графика нет.
-
Господа,господа!
Набить морду и нажраться всегда успеем. а вот с работы могут попереть.
Для Малышева Олега.
Уважаемый Олег. АНР дает примерно: П 7-15, И 2-5, Д 0-1.
Симптомы следующие: Уставка-показания совпадают идеально, переходим на "атвомат" некоторое время выход "стоит", затем вдруг- резкое падение выхода почти до нуля и подъём до уставки. А потом всё нормально.Через некоторое время опять падение но гораздо "мельче", и опять всё в норме.Пробовали не переходить на "ручное", а просто ставили СТОП 10-15 секуунд стоим, потом включаем автомат и опять "падение", самое забавное, что начало падения по времени абсолютно произвольное. И сразу , и через 1-2 минуты, и через час.
Проверяли и на реальном объекте и на идеальном контуре регулирования (на стенде) картина всюду одинакова.Глубина падения и время выхода на уставку зависят от настроек ПИД и полного времени хода задвижки, чем грубее ПИД и менше время хода,тем глубже падение и дольше возвращение.
Может поможете??
С уважением.
Бедный,бедный клиент фирмы ОВЕН
-
Для начала я бы поставил
Fb Полоса фильтрации 5
inF Постоянная времени цифрового фильтра = 2
V.db = 1
Тем не менее - ну очень хочется график, или я немного не понимаю, или проблема не в регуляторе.
-
Уважаемый Олег.
Если я Вас правильно понял Вы намекаете на возможные помехи по линии датчика. Нет тут дело не в помехах. Мы попробовали Ваш совет, да сразу после включения регулятора он "стоит" довольно долго, но всё равно через некоторое время срыв. Такое впечатление,что либо включается какой-то "внештатный" LBA, либо в алгоритме регулятора заложена периодическая автоподстройка.Что касается графиков, то у нас имеется график ведущего и ведомого расходов на реальном объекте, ну, за сутки два срыва без видимых причин, если эти графики хоть как то "помогут нам помочь" постараюсь переслать в ближайшее время.
С уважением
мастер
P.S .Тех поддержка как то намекнула, что в алгоритме ТРМ212 заложено "масса моментов учитывающих особенности управления задвижкой". Это Вам не очём не говорит?
-
1) Ставьте LBA=10
2) Шлите
3) Автоподстройки нет.
3) не говорит не о чем - сорцы видел -никакой массы моментов нет - есть просто алгоритм (ИМХО) правильно написанный.
-
-
Вложений: 1
Уважаемый Олег!
Высылаю Вам графики (регулируемая величина)стендовых испытаний.
Условия испытаний: "Идеальный"контур регулирования: запаздывания практически отсутствуют, в качестве ИМ-электропневматический преобразователь "Астра",датчик-ПД100-ДИ 0.1М.
АНР при: уставка-180; PVO-108, V.Mot-5,V.db-0.
Результат: P-110,i-17,d-1.Качество регулирования плохое и срывы, выход из "срыва"-долгий.
Ручная подстройка- P-80,i-17,d-1, V.Mot-15. Качество хорошее, срывы "мельче". выход быстрее. На графиках процессы после ручной подстройки.
С уважением и надеждой
Мастер
P.S. А что такое "сорцы" и ИМХО? И нет ли у Вас описания алгоритма?
-
Извините за плохое качество: я не очень опытный пользователь инета.
-
Вложений: 1
Прошу прощения за сленг, сорцы( исходные тексты подпрограммы регулятора и управления задвижкой), ИМХО (eng IMHO - по моему скромному мнению). Описание алгоритма есть как документация по библиотеке pid_reg2.lib от ПЛК 1хх. Это не совсем то, но лучше чем ничего.
А чем кстати не устраивает РЭ на прибор?
Настройки регулятора на первый взгляд достаточно хорошие, за исключением d составляющей, (она слишком маленькая) пример см во вложении - горб после выхода на первую уставку(необращайте внимания) - это я ввел d составляющую(изменил с 0 на рассчитанное в АНР).